張嬙
2024年08月05日14:38 來源:工人日報
在工具制造行業(yè),拋光工序用風機除塵是多年不變的工藝,但風機除塵過程中由於是用風來吸塵,細小顆粒的微塵還是會彌漫於空中,久而久之會對環(huán)境造成一定的污染。
如今,這一困擾行業(yè)多年的難題被一位善於創(chuàng)新的“行家裡手”一舉攻克,他就是威海工匠——山東文登威力工具集團有限公司夾鉗車間主任於曉文。
在一次用水給砂輪磨削工件降溫的過程中,於曉文突發(fā)奇想:能不能把水變成水霧,讓塵粒與水結(jié)合,利用重力達到除塵效果呢?經(jīng)過反復(fù)試驗,水霧除塵效果明顯,徹底實現(xiàn)拋光工序無粉塵,減少了噪音和高污染,配合鏈條自動排塵不但效果好,而且有效減輕職工的勞動強度。以夾鉗車間為例,原來需16人完成的工序減少為隻需6人,年節(jié)省人力成本100余萬元。
自2004年進入威力工具以來,於曉文就秉持著一顆孜孜以求的匠心,在產(chǎn)品創(chuàng)新、設(shè)備改造中用心摸索,獲得4項國家專利,為公司創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益2000余萬元。
於曉文對機械加工深有研究,他借鑒多工位數(shù)控加工中心原理,自行設(shè)計了水泵鉗多工位組合機床,並優(yōu)化加工工藝,把原銑面工序、鑽中心孔工序、鑽大孔工序、攻絲工序、倒角工序五道工序進行整合,原本5個人的工作,如今一個人就能完成,並且確保了加工質(zhì)量精度,僅此一項每年可節(jié)省資金120萬元。
水泵鉗產(chǎn)品因為形狀原因,在產(chǎn)品鍛造方面經(jīng)常出現(xiàn)缺材、裂縫等問題,並且因為形狀不同造成用材浪費,削弱產(chǎn)品的市場競爭力。於曉文看在眼裡,急在心裡,那段時間,他和工友一起在現(xiàn)場操作實踐,一干就是幾個小時,終於摸索出一套合理的下料重量和鍛造工藝,不僅節(jié)約用料5%,而且一次性質(zhì)量合格率提升了3個百分點。
為輻射帶動更多工友投入創(chuàng)新工作中,於曉文在車間組建創(chuàng)新工作室,帶領(lǐng)大家一起搞創(chuàng)新。他建立一套完善的創(chuàng)新成果產(chǎn)生流程,為團隊成員定制出技術(shù)創(chuàng)新項目從籌備到出爐的完整“路線圖”。多年來,於曉文帶徒30多人,其中1人獲得山東省技術(shù)能手稱號、1人獲得威海首席技師稱號,另外還有技師6人、高級工12人,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了人才支撐。